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钻装一体机投入使用后,避免了断钎伤人、风带甩开伤人等人工操作锚杆机伤人事故,从源头上消除了安全隐患。缩短了打孔和装运作业时间,减少了前头施工人员,有效缓解掘、装不平衡的现状,掘进进尺水平得到显著提高。
为加速推进生产方式转变,提高矿井智能建设水平,近日,我矿在211采区轨道下山引进了一台新设备——鑫通机械CMZY2-180-35双臂钻装机,钻装机组在我矿启用后大大提高了矿井岩巷掘进速度,使钻孔与出矸效率大幅度提高,成为了岩巷的掘进“利器”和“多面手”,为矿井安全生产提供了有力保障。
岩巷机械化的大力普及,为岩巷掘进的效率、质量和安全带来转变,人员数量的减少必然给用工带来一定压力,过去靠人海战术的生产方式已不能适应生产形势的需要。只有通过大力普及机械化,全面提升人员素质,提高生产效率,才能适应今后煤矿发展的需要。
装备既是煤炭企业的核心竞争力,更是煤矿安全发展、发展的强劲引擎。为提高掘进生产效率、实现安全快速,该矿将远程智能控制系统应用于综掘机与钻装一体机,利用数字控制技术,在地面调度室即可远程操控工作面生产,减轻了职工劳动强度,提高了生产效率,减少了作业人员,规避了瓦斯、顶板等自然灾害。半煤岩智能化掘进工作面正式投产,实现了远程操控、工作面无人、一个小班多只需6人,月进同比提高90米,破解了掘进队组少、人员少制约掘进生产的难题。
鑫通钻装一体机可有效地解决掘进工作面锚杆支护问题,杜绝空顶作业造成的伤亡事故,减轻工人劳动强度,为综掘创造一个良好的作业环境。在提高综掘锚杆支 护速度的同时,还能锚杆支护质量,实现钻装锚一体化,以便推进我国煤矿综掘机械化的进一步提高。
钻装一体机投入使用后,避免了断钎伤人、风带甩开伤人等人工操作锚杆机伤人事故,从源头上消除了安全隐患。缩短了打孔和装运作业时间,减少了前头施工人员,有效缓解掘、装不平衡的现状,掘进进尺水平得到显著提高。通过使用新型钻装一体机后,真正实现了钻孔和装运合二为一,并且每个小班减少了2名人员,有效节省了人工成本。钻装一体机与传统气腿式凿岩机相比,钻进的速度有了明显提升,并且钻眼深度增加了,为提高掘进效率创造了良好的条件。